生產(chǎn)線生料輸送系統(tǒng)的改進(jìn) 某5 000td 生產(chǎn)線生料磨系UM504 型設(shè)計產(chǎn)量41X)th(huán)出磨生料由窯尾高濃度電除塵器收集通過4 臺鏈?zhǔn)捷斔?br />
機(jī)和8 臺回轉(zhuǎn)鎖風(fēng)下料器送入水平膠帶輸送機(jī)再通過一個轉(zhuǎn)運(yùn)點送入傾斜向上(傾角為 675。)的膠帶輸送機(jī)然后將生料粉送入鋼絲膠帶斗式提
升機(jī)入庫。
投產(chǎn)初期傾斜向上的膠帶輸送機(jī)就出現(xiàn)過在其導(dǎo)料槽背部(靠近皮帶機(jī)尾輪方向)漏料現(xiàn)象致使生產(chǎn)無法正常進(jìn)行。我們陸續(xù)對其進(jìn)行了改進(jìn)
和調(diào)整。
1、調(diào)整改進(jìn)的第一階段 生產(chǎn)調(diào)試階段生料磨投料量較少生料輸送系統(tǒng)運(yùn)行正常未出現(xiàn)漏料現(xiàn)象。隨著生料磨投料量加大當(dāng)生料磨產(chǎn)量
達(dá)到220th(huán) 后在傾斜向上的膠帶輸送機(jī)導(dǎo)料槽背部大量生料粉不能及時送走而漏出現(xiàn)場積灰嚴(yán)重生料磨無法提產(chǎn)。
分析原因
①充氣溫度較高的生料粉流動性強(qiáng)在爬坡皮帶上因重力作用由高處向低處流動
②帶速過快時生料粉與膠帶之間摩擦力較小生料滯留而漏料。如果降低帶速必須增加帶寬才能保證輸送量這樣該膠帶輸送機(jī)的電動機(jī)
減速器、頭部滾筒、尾部滾筒、傳送帶、機(jī)架和托輥等要全部更換等同于更換一臺新的膠帶輸送機(jī)。鑒于生產(chǎn)任務(wù)緊迫公司內(nèi)亦無備用的膠帶輸
送機(jī)
決定先就原因
①進(jìn)行改進(jìn)。將傾斜向上的膠帶輸送機(jī)頭部滾筒下落 500mm尾部滾筒后移98mm同時提高750mm從膠帶輸送機(jī)尾輪中心線開始沿物料輸送方
向膠帶輸送機(jī)先水平布置5 500mm然后按傾角5320 傾斜向上布置。改進(jìn)后生料磨產(chǎn)量能穩(wěn)定在 270th(huán)如果再提高產(chǎn)量則就會在膠帶輸送
機(jī)導(dǎo)料槽的兩側(cè)開始溢出生料粉。
東莞市尼嘉斯塑膠機(jī)械有限公司
廣東省東莞市常平鎮(zhèn)漱舊工業(yè)區(qū)工業(yè)二路1號
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